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MBR-RO工藝深度處理煤化工廢水

我國西北部水資源匱乏而煤炭資源豐富,這一現狀極大地阻礙了該地區煤化工企業的可持續發展,所以研究煤化工廢水深度處理具有很強的現實意義。但傳統污廢再生處理技術由于其自身缺點與不足已不能滿足要求,膜技術在近幾年得到了突破性的進展,為廢水再生回用奠定了一定的基礎。MBR-RO是膜分離技術與傳統活性污泥法有機結合的廢水處理工藝,對于MBR工藝,污泥停留時間(SRT)可以不依賴于水力停留時間(HRT)而單獨加以控制,即可以通過膜的截留作用,在不增加池容的前提下延長SRT,可使硝化細菌這類生長緩慢的微生物在系統中被保留,強化系統脫氮效果。

本試驗場所為寧夏某煤化工綜合廢水處理廠,其來水為寧煤集團下屬煤制烯烴廠、煤制甲醇廠、煤制聚甲醛廠和煤制二甲醚廠的生產廢水及部分生活污水,各廠廢水經廠內廢水處理站生化處理達到《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996)二級標準后排入綜合廢水處理廠,經過深度處理后水質指標需滿足《工業循環冷卻水處理設計規范》(GB 50050-2007)中的再生水水質指標的要求。目前綜合廢水處理廠的處理工藝為曝氣生物濾池-砂濾-超濾-反滲透,由于來水有機物含量少、B/C低,該工藝的曝氣生物濾池-砂濾階段對細微的懸浮物去除效果差,導致后續超濾膜系統污堵嚴重,需頻繁化學清洗,增加處理成本。本研究根據來水水質特點,采用強化型MBR-RO 反滲透組合工藝替代原工藝進行深度處理,出水使水質達到再生水回用標準。重點考察了MBR-RO工藝對COD、NH3-N、濁度、懸浮物(SS)、硬度以及電導率的去除效果,以及對試驗中膜的性能特點、膜通量、運行參數、化學藥劑清洗維護效果的確定,為同類廢水處理工藝改進及設計提供參考。

1 試驗裝置與方法

1.1 試驗裝置與流程

工藝流程見圖1。來水依次進入強化型MBR系統和RO反滲透系統,從而使最終處理出水達到再生水水質指標的要求。強化型MBR系統使用中空纖維膜組件,膜絲底端固定封裝,上端被單獨密封且可以自由擺動。為了防止膜絲污堵,在膜束中間有一個曝氣噴嘴,曝氣氣流直接吹向膜絲束。空氣在整個膜絲長度上進行擦洗,有助于清掃沉積在膜絲表面的物質,不僅降低了能耗,而且大大減少了污堵。反滲透系統分為兩段,一段濃水進入二段,由此提高水的回收率。

1.2 試驗水質及特點

該試驗用水四個分廠排放的為煤制烯烴、甲醇、聚甲醛和二甲醚,其經各廠內廢水處理站處理后達到《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996)二級標準。具體水質和中水回用指標如表1所示。

1.3 試驗運行參數

本試驗具體工藝參數為:MBR系統運行一周期產水10min,產水反洗1min,總水力停留時間為2h。混合液濃度(MLSS)控制在3 500~5 000mg/L,SRT控制在20d左右。好氧池DO控制在2~3mg/L。反滲透系統進水pH控制在5.2~5.6,進水壓力低于1.7MPa,進水、濃水壓差低于0.35MPa。

1.4 分析方法

測定項目包括COD、NH3-N、SS、硬度和電導率等,均采用國家規定的標準分析方法進行測定:COD測定用重鉻酸鉀法,SS測定用重量法(采用中速定量濾紙過濾),硬度測定用EDTA 滴定法,電導率用電導率儀測定。

2 結果與討論

2.1 MBR系統對污染物的去除效果

2.1.1 COD去除效果

膜池進出水COD的變化見圖2。系統進水COD為80.8~207.3 mg/L,膜池出水COD為23.8~37.6mg/L,平均出水COD27.5mg/L。平均去除率為72.6%。膜出水COD較穩定,受進水水質波動影響不大。其中盡管第8d、第9d該廠來水異常,進水COD超過200mg/L,其去除效果仍然較好,MBR工藝的抗沖擊負荷能力較強。可見,膜本身的分離、截留能力比較強,起到穩定出水的作用。

2.1.2 NH3-N去除效果

膜池進出水NH3-N的變化見圖3。NH3-N的進水為8.7~23.9mg/L,平均進水為16.4mg/L。系統出水NH3-N為0.9~3.8mg/L,平均出水為2.4mg/L,平均去除率為85.4%。系統保持較好的NH3-N的去除效果,主要是由于系統污泥濃度高和膜組件的截留作用,使得生長緩慢的硝化細菌容易積累,保證了MBR系統具有較好的NH3-N去除效果和抗沖擊負荷能力。

2.1.3 SS和濁度去除效果

該系統對SS去除效果明顯,出水清澈透明,無明顯懸浮物,濾紙(中速定量濾紙)過濾法檢測懸浮物未檢出;出水濁度均低于0.4NTU。可見,MBR系統對懸浮物有超強的截留過濾能力,出水效果好。這符合本工藝的設計思路,即首先通過MBR系統去除絕大部分懸浮物,保證后續反滲透膜能在較高通量下長期穩定運行,降低反滲透膜污堵速率。

2.1.4 MBR系統跨膜壓差的變化

最初膜通量設為15L/(m2·h),連續運行20d,MBR的跨膜壓差(TMP)幾乎沒有變化,膜通量沒有下降,說明該通量下膜的抗污堵性能良好。由圖4可知,將膜通量提高到20L/(m2·h)時,初始TMP維持在2kPa左右,每周期末端TMP增大到4kPa,膜通量降低為19.2L/(m2·h)左右;當運行到第8d時,膜通量開始迅速降低,同時跨膜壓差升高加快;連續運行12d后,每周期末端TMP增大到5kPa,膜通量降低到18L/(m2·h)左右,可見,該膜通量下長時間運行,膜有一定的污堵。通過化學藥劑清洗后,繼續運行膜通量為20L/(m2·h),膜性能參數與化學藥劑清洗前相同。圖4為膜通量20L/(m2·h)時每個產水周期末端的跨膜壓差和膜通量隨時間的變化,每個數值為當天4個不同時刻的均值。

2.2 反滲透系統對污染物的去除效果

2.2.1 硬度和鹽度去除效果

由圖5可知,反滲透系統對硬度和鹽度有極高的去除率,硬度去除率一直在87.7%以上,除鹽率也在95.3%以上。反滲透系統控制二段進水pH5.2~5.6,其原因為反滲透膜對水中CO2的透過率幾乎為100%,將導致濃水側pH 升高,引起水中HCO3-轉化為CO32-;二段進水為一段的濃水,水中Ca2+、Mg2+濃度比原水高1~2倍,因此,可以有效防止CaCO3、MgCO3在反滲透膜表面上結垢析出;但是當進水pH 過低時,反滲透膜對鹽度的去除率降低,產水電導率升高并且運行成本較高;所以控制二段進水pH5.2~5.6是一個合理經濟的范圍。隨著運行時間的增長,反滲透系統的進水、濃水壓差逐漸增大,除鹽率逐漸下降。分析原因為:在反滲透去除鹽分過程中,由于反滲透膜對Ca2+、Mg2+的透過率幾乎為零,當給水被濃縮后,最終濃水中的Ca2+、Mg2+濃度為最初的3~4倍,這樣,極容易造成CaSO4、BaSO4等在反滲透膜表面上結垢析出,使反滲透膜壓差增大,產水率和除鹽率下降。

2.2.2 COD和濁度去除效果

經試驗測定,反滲透系統對進水COD有一定的去除效果,出水COD在11.7~19.3mg/L,COD去除率在48.7%~50.8%波動。反滲透系統幾乎完全去除了水中的濁度,試驗中未能在反滲透出水中檢測出濁度。反滲透對COD的去除效果見圖6。

2.3 MBR-RO 組合工藝處理煤化工廢水的效果

煤化工廢水經過強化型MBR-RO 反滲透組合工藝深度處理后,COD、NH3-N、硬度以及電導率去除率分別可達83.2%、85.4%、87.7%和95.3%以上。其出水水質COD為11.7~19.3mg/L,NH3-N為0.9~3.8mg/L,硬度為21.9~37.5mg/L,電導率為79~96μS/cm,SS和濁度被完全去除。強化型MBR-RO 反滲透組合工藝處理煤化工廢水取得了良好的效果,出水水質滿足再生水水質指標的要求。

3 結論

(1)在試驗水質條件下,強化型MBR系統對COD、NH3-N、濁度和SS都具有較高的去除效率,分別達到72.6%、85.4%、98.8%以及100%。MBR系統是提高出水水質的有效手段,但是對硬度和鹽度無明顯去除效果。由于MBR系統對濁度和SS的有效去除,可作為反滲透的前置預處理單元。

(2)反滲透裝置可完全去除MBR出水中剩余的SS和濁度,并去除絕大部分硬度和鹽度,同時對COD也有一定去除效果。

(3)在試驗水質下,MBR超濾膜的臨界膜通量為20L/(m2·h)。為了減緩膜污染,提高MBR膜的使用性能及壽命,確定化學藥劑在線清洗周期為12d。

(4)運用強化型MBR-RO反滲透組合工藝處理煤化工廢水,SS和色度可被完全去除,COD、硬度、電導率的去除率分別可達83.2%、87.7%和95.3%以上。出水水質滿足《工業循環冷卻水處理設計規范》(GB50050-2007)中的再生水水質指標的要求。

(5)強化型MBR-RO反滲透組合工藝是深度處理煤化工廢水的一種可行方案,在實際運用中還需控制膜污染的問題,延長裝置使用壽命,降低污水處理成本。

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